架子管現(xiàn)貨商家分享:湘鋼4號高爐減少風口破損實踐
架子管現(xiàn)貨商家分享:湘鋼4號高爐減少風口破損實踐
湘鋼4號高爐有效容積為1800m³,設有26個風口,2個鐵口。于2013年2月大修開爐投產(chǎn),采用并罐無料鐘爐頂。4號高爐目前處于爐役后期,9段冷卻壁損壞嚴重,操作爐型不合理,高爐圓周氣流分布不均勻;2018年鐵廠產(chǎn)能開始大幅度提升,原燃料供應緊張,4號高爐外購焦使用比例上升,焦炭品種倒換次數(shù)增多,高爐爐況穩(wěn)定性差。風口小套損壞嚴重,導致燃料消耗升高、高爐休風頻繁,嚴重制約高爐產(chǎn)能的發(fā)揮。2020年4月下旬鐵廠針對風口小套頻繁損壞進行系統(tǒng)的分析,采取了相應的對策,有效的降低了風口損壞,高爐各項經(jīng)濟技術指標有所提升。
1 風口損壞和更換情況
2020年4號高爐風口小套燒損情況(見表1)。從表1可以看出3、4月份風口破損較為嚴重,休風達6次,風口的大量破損對高爐正常的連續(xù)性工作造成重大影響,制約高爐各項經(jīng)濟指標的正常發(fā)揮,同時頻繁的休風,導致爐缸工作狀況變差,進一步加劇風口的破損。
從2018年至今,共計更換風口118個,其中熔損106個,磨損2個,工藝期調(diào)整5個,過期風口更換5個。
2 風口損壞原因分析
風口損壞基本分三類:熔損、破損和磨損;從4號高爐風口破損的情況來分析,大部分風口損壞屬于鐵水熔損,鐵水熔損風口主要受高爐邊緣氣流發(fā)展、高爐爐缸不活、鼓風動能不足。
(1)中心氣流弱化,邊緣氣流不均勻。因4號高爐消耗長期偏高,2020年3月份開始摸索在現(xiàn)有的原燃料條件,通過優(yōu)化上部裝料制度,以達到降低消耗的目的。調(diào)整后爐況表現(xiàn)受風狀況變差,穩(wěn)定性差,中心氣流弱化,邊緣氣流分布不均勻,局部發(fā)展,導致風口小套燒損。
(2)計劃檢修周期長,硬質(zhì)壓入料受侵蝕嚴重,高爐爐型發(fā)生變化。2019年8月15日硬質(zhì)壓入第8次造襯,至2020年4月14日已有8個月,爐襯受到嚴重侵蝕,高爐爐型不規(guī)則, 嚴重影響氣流的合理分布,造成爐況波動,從而導致風口損壞。
(3)焦炭質(zhì)量的穩(wěn)定性對高爐的透氣性、順行和風口、爐缸工作都有很大影響。4號高爐外購焦使用比例占80%左右,品種繁多,焦炭質(zhì)量差別較大(見表3);日常生產(chǎn)中,更換焦炭品種頻繁,焦炭穩(wěn)定性下降,爐芯焦的透氣透液性下降,從而造成爐缸堆積;爐內(nèi)渣鐵不能順暢的排出,風口前就有可能積存渣鐵將風口燒壞。
表3可以看,各種焦炭水份波動比較大。4號高爐采用時間法布料,焦炭水份補償采用定值補償,日常生產(chǎn)中,焦炭水份的波動,導致中心焦炭量的波動,高爐中心氣流不穩(wěn)定;焦炭的冷熱強度波動直接影響高爐的透氣透液性,從而導致爐況波動。
(4)高爐操作不當,熱制度大幅波動。爐溫大幅度波動會對初渣和終渣的黏度和溶化性產(chǎn)生巨大影響。爐溫過高或過低都會造成渣鐵流動性變差,渣鐵不能順暢的排出爐外,在局部風口區(qū)域形成堆積,從而導致風口燒壞。1-6月份因爐溫控制不當燒壞風口2個。
(5)鼓風動能不足導致風口破損。3、4月份爐況波動,風量水平低,導致風速動能不足,風口回旋區(qū)短,中心吹不透,導致爐缸活躍性變差,風口破損增多。
(6)風口破損加劇未及時更換,爐內(nèi)漏水增大,導致爐況的波動。3月份上旬南北場鐵口上方各破損風口一個,下旬爐前兩鐵口渣鐵排放情況較差。主要表現(xiàn)鐵口噴濺,虧渣鐵;兩場鐵口鐵水溫差明顯,北場物理熱不足。爐缸活躍性明顯變差,高爐爐況穩(wěn)定性變差,31號一天損壞風口2個。
3 具體措施
(1)高爐調(diào)整采取以穩(wěn)定邊緣,做強中心(見圖1)。4月14日計劃休風觀察料面發(fā)現(xiàn),邊緣煤氣火很不均勻,料面形狀不合理,料面呈饅頭型。4月下旬4號高爐轉(zhuǎn)變調(diào)整思路(見表4),有節(jié)奏的將礦焦角度外揚,使料面形成合理的V型,調(diào)整后效果明顯,中心氣流增強,邊緣趨于穩(wěn)定,氣流變化見圖1;高爐爐況穩(wěn)定性好轉(zhuǎn),風口損壞現(xiàn)象明顯減少。
(2)采取大風量操作,提高鼓風動能,活躍爐缸的送風制度。提高風速動能有利于吹透中心,合適的動能能夠確保中心氣流的穩(wěn)定和中心焦炭的活性,防止爐缸堆積;同時保證渣鐵熱量充沛,渣鐵反應充分,渣鐵排放順暢,從而降低風口破損,高爐爐況才能夠長期穩(wěn)定。從圖2中可以看出,3、4月份鼓風動能明顯偏低,風口小套破損頻繁,5、6月份采取大風量操作,提高鼓風動能,高爐爐況得到改善,風口破損趨勢得到控制。
(3)定期對9段硬質(zhì)壓入造襯。目前4號高爐處于爐役后期,9段冷卻壁破損嚴重,有計劃的組織對9段進行硬質(zhì)壓入造襯,嚴格監(jiān)督好造襯質(zhì)量,維持合理的操作爐型。4月14日休風24h對9段冷卻壁進行硬質(zhì)壓入造襯,并對損壞冷卻壁安裝冷卻棒。本次休風新裝銅棒29根,更換損壞的銅棒9根;造襯覆蓋9段圓周方向91個灌漿孔,壓漿用料約8t;其中根據(jù)壓入料量和鉆孔殘余料情況,判斷14#、15#、18#、26#冷卻壁區(qū)域侵蝕較為嚴重。根據(jù)以往造襯高爐運行情況,3個月進行一次最為合理。
(4)4號高爐焦炭品種使用繁多,合理配置焦炭使用結(jié)構(gòu),使資源利用最優(yōu)化。焦炭質(zhì)量穩(wěn)定性好的用在中心,穩(wěn)定性差的用在邊緣或中間,有利于中心氣流的穩(wěn)定,減少因焦炭品種的倒換對爐缸工作狀況造成的影響,從而穩(wěn)定爐況。
(5)加強入爐原燃料入爐粉末管理,建立日常監(jiān)管的長效機制。制定槽下原燃料篩分制度,要求槽下嚴格按制度清理篩片,值班室外圍工長督促執(zhí)行,減少高爐入爐粉末,確保高爐的穩(wěn)定順行。
(6)穩(wěn)定熱制度和造渣制度,使渣鐵物理熱充沛,爐缸工作活躍,成渣帶在合理的區(qū)間波動,減少渣皮波動對風口的損壞。[Si]控制在0.45-0.55,T:1510-1520℃,爐渣R控制在1.18-1.25。
(7)依據(jù)風口使用臺賬,跟蹤風口使用質(zhì)量情況,有計劃的定期更換過期風口小套,減少因風口過期導致風口破損,從而對高爐爐況造成影響。
4 效果
通過改善原燃料篩分、合理配置外購焦的使用、優(yōu)化高爐操作,4號高爐5、6月份風口損壞現(xiàn)象明顯減少(見圖3)。同時高爐爐況穩(wěn)定性得到改善,產(chǎn)量大幅提升(見表5)。
5 結(jié)語
(1)風口的大量損壞,對高爐的連續(xù)性生產(chǎn)帶來不利,如果不及時采取措施,會導致高爐熱狀態(tài)失衡,爐缸活躍性變差,嚴重時會形成爐缸堆積,給生產(chǎn)造成重大的經(jīng)濟損失。
(2)采取大風量操作,維持高風速動能,活躍爐缸能夠提高高爐的抗外界因素干擾能力,維持高爐長周期穩(wěn)定。
(3)爐役后期高爐冷卻壁破損嚴重,爐型不規(guī)則,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況穩(wěn)定性差。優(yōu)化高爐操作,維持高爐的穩(wěn)定順行是減少風口破損的關鍵。
(4)減少原燃料粉末入爐,優(yōu)化外購焦使用結(jié)構(gòu),改善高爐的透氣透液性,能夠有效的降低風口破損率。
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用戶評論
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我是福建省建筑公司的用戶,他們公司的Z型鋼,雖然價格高了一些,但是在加工過程中很少出問題,原來也用過別的小廠家的型鋼,雖然價格便宜,但是在使用過程中老出毛病,一分價錢一分貨啊!
定制沖孔Z型鋼注意事項,這個是完全按照我們的圖紙做的,根據(jù)自己的需要選擇合適的Z型鋼型號,不同的型號的Z型鋼價格也不同,廠家派來的安裝人員也很專業(yè),哥們勸你聽專業(yè)人士的就對了。
2018年4月份,采購Z型鋼,總價67萬(有合同憑證),作為鋼結(jié)構(gòu)支架、橫梁、拉筋用,能夠承受長年累月的工礦考核,最大限度的提高壽命,減輕機械磨損,降低使用成本,看貴不貴。
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